今年4月份以来
,公司中药提取车间在公司设备科的大力配合下
,立足于降耗增效
,主动出击
,敢想敢干
,积极钻研和实施技术改造
,收到明显效果
。
一是改造进料泵
。中药提取车间的进料泵,由于运行速度缓慢
,加上经常容易坏
,特别影响生产量
。中药提取车间的负责人说
:“有一次一个生产班次内就坏了4次
,每一次维修至少需要花费约20分钟的时间
。这种情况令人十分头疼,最主要的是太影响生产了
。”于是
,中药提取车间负责人和设备科一起开始研究设备
,通过多次摸索
,并与设备厂家多次沟通
,将进料泵改为螺杆泵
,花费了差不多2000元钱
,但是却将产量从之前的20kg/h提高到了现在的26kg/h
,至少每班次为公司省电125度
。
三是改变加水方式
。中药浸提罐以前往罐中加水
,都是从一边缓慢加入
,这就导致另一边的药物可能会出现浸湿不充分的情况
。经过研究探讨
,他们将加水设备改成了喷淋模式
,这样可以使药物均匀充分浸湿
,大大提高了产品药效
;而且加水剂量较以前也更加准确了
,使生产误差更小了
。
二是增加进料阀门
。 旋风分离出料口以前是一个阀门一个桶
,生产时必须由两个人一起操作
,当桶内粉满后
,两人一起抬起大桶然后装袋
,但是桶内粉不够装袋时
,两人却显得有点多余。为此
,中药提取车间多次调试
,刚开始打算加一个封闭器
,后来经过考察发现
,加封闭器的成本太高
;于是直接改造收粉管
,又加了一个阀门
,这样就由原来的一个阀门一个桶改为了两个阀门
,生产时可以直接装袋,同时由原来的2个人变为1人操作即可
。在生产效率不变的基础上
,节省了人工成本
。
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